您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 双矿集团 正文
在节约中前进
http://shuangyashan.dbw.cn   2015-11-02 09:28:42

——东荣三矿运输队炭修车间节支创效侧记

  东北网双鸭山11月2日讯 东荣三矿运输队炭修车间主要负责全矿所有矿车、平板车、轨道、地轮等运输设备的维修。自主辅分离以来,该车间按照矿、矿党委要求,结合实际,突出重点,在节支创效上下功夫,不断加大修旧利废力度、坚持自主创新,三季度创效10万余元。

  在节支降耗上苦下功夫。该车间教育引导广大党员牢固树立“只要多维修少投入,就是在节支创效”的理念,带领员工大搞节支降耗活动。一是维修复用旧轮组。目前该矿现有矿车589台,平板车103台,炭修车间每天维修量在18台左右,更换一套平板车轮组造价1980元,一套一吨矿车轮组造价1080元。为减少投入,车间要求党员必须带头坚持“能修不用换,有旧不用新”的原则,带领员工对废旧轮轴、轮柄进行鉴定,对能维修加工的全部复用,仅此一项便大幅减少了新轮组的投用,平均每月维修复用平板车轮组2套,矿车轮组28套,为该矿节省资金1.7万元以上。二是自制地轮。绞车道地轮是一种消耗材料,磨损严重必须更换,然而新地轮价格在500元左右,“能不能利用现有材料进行加工制造,减少新品投入?”车间主任于波看在眼里想在心上,经过反复研究,他把废旧槽钢制成地轮架,废旧车轮制成地轮,经过实际运用效果非常理想,9月份,该车间自主加工地轮40个,创造价值1万元以上。三是研发平板车碰头。在维修平板车期间,支部书记刘佳斌发现三环链经常没有到使用年限就磨损严重,为此,他多次深入井下进行观察研究,发现每当平板车拉大件时,受重量大影响会发生猛烈撞击,多次撞击造成三环链损坏,找到了问题关键,他和车间党员技术骨干利用有限的加工条件对平板车进行改造,在平板车三环链两侧焊上两个碰头减少三环链撞击,这一改造既减少了三环链的投入又大幅提高了平板车周转率。炭修车间通过精打细算成本账,每月为矿节省支出4万元以上。

  在提高工作效率上争先创优。该车间坚持效率就是效益的工作理念,组织车间党员和技术骨干紧紧围绕提高生产工作效率,积极开展技术攻关、自主创新活动。一是自主研发“清车机”。由于清理不及时,矿车因喷浆料和矸石沉积普遍存在“大车底”,给检修和运输物料带来不便,而原有的震车机不但占用空间大,还需要翻转车身等复杂操作,效率低,清理一辆车要耗时7-8分钟,同时对矿车损害较大。为破解难题,车间主任于波对原有设备进行多次改造,但改进效果不大,一次他在维修打孔机时获得了启发,何不利用打孔机速度快特点改成清车机呢,有了想法,他立即找来同事,反复研究,为打孔机焊制支架,研发特殊钻头,经过一段时间的实验,终于研制出了第一台“清车机”。大车底只需放在“清车机”下2-3分钟便可以完成清理,这项发明使清理车底效率提高了3倍多。二是进行弯道器改造。近期,井下返上一批弯轨道需要马上拉直,但原有的弯道器需要人力操作,效率不高,为了抢时间,该车间维修工杨志勇把弯轨道固定好,将液压支柱和乳化液泵进行组合,利用液压支柱的强大支力对轨道进行平直,收到了良好的效果,大幅提升了维修效率。

作者:    来源:     编辑: 王不也
相关文章