东北网双鸭山7月31日讯(谭丽丽 记者 王玉明)方圆公司承揽的东荣三矿东翼风井井壁治理工程,在东荣三矿的大力支持和全力配合下,于7月30日顺利完工,在保证安全的前提下,以最短的时间实现了东荣三矿东翼风井的正常使用。
东荣三矿东翼风井井筒设计深度323.5米,井筒净直径5米,采用冻结法施工,1993年开工,1994年投入使用,至今已投入使用21年。2014年末,东荣三矿进行井筒检查时,发现井深212.5米处和井深248.5米处分别出现混凝土破坏,混凝土压酥碎裂,钢筋向井内弯曲,另外发现7处集中出水点。为了避免破坏部分的混凝土掉落损坏井下设备,造成安全隐患,影响正常通风,双矿公司将东荣三矿东翼风井井壁治理工程交于方圆公司施工,但前提是:要在东荣三矿东翼风井正常通风的情况下进行作业。
为了尽早排除隐患,为东荣三矿生产创造条件,方圆公司科学研究施工方案,决定在井深25-265米双层井壁段,对井筒进行壁间封水注浆,在井壁破坏位置开卸压槽,内填防腐木砖,防水砂浆砌筑,后对56米段高的井壁加固破壁注浆,在破坏段采用钢轨竖向联接架设密集井圈,每段40道共计架设井圈80道。制定好周密的治理方案后,方圆公司抽调精兵强将赶赴现场,注浆泵、搅拌机、高压管、阀门、各种接头按需进行加工和购置,水泥、水玻璃、钢材、木材等材料和工具全部到位,并按要求加工了槽钢井圈、钢轨和卡子,加工制作了防腐处理木砖,充分做好开工前的各项准备工作。施工前,工程技术人员向全体参战人员详细贯彻了安全技术措施和注意事项,并对现场所有施工设备和井筒进行了一次全面检查,对发现的问题及时进行了处理,保证工程安全施工。
为安全、优质、快速地完成施工任务,方圆公司领导班子成员跟现场协调解决施工遇到的困难和问题,施工队组分三班作业,作业过程中,井筒内通风量达到每小时7000多立方米,出水点涌出的水在风的作用下,悬浮于井筒内,员工入井后衣裤、身体全部淋湿,为了解决这一问题,方圆公司为员工购买了雨衣雨裤,并针对井下通风量不减,注浆过程中,卸压后浆液喷射对人体有腐蚀性的情况,为员工购买了防毒面具,遮盖脸部,保护员工安全。员工入井前全副武装,并佩戴安全带、安全帽、矿灯,施工作业人员上工作平台后,距离井口250多米,距离井下近60米处施工,高空作业危险系数大,及时将安全带生根,固定在工作平台的结构构件上,并按照高挂抵用的原则固定,入井的工器具及材料搬运、使用前拴好,防止坠落,施工生产产生的杂物及废料及时装袋清理升井,充分做好安全防范工作,员工克服风大、淋水、防水服和防毒面具过重、工作面狭窄、湿气过重、噪音大、能见度低等诸多困难的情况下坚持作业。
施工按照“安装孔口管,在井壁后及壁间注浆封水,加工井壁周围的围岩,开切卸压槽,充填防腐木砖,架设密集井圈,充填水泥砂浆,竖向钢轨联接,验收、拆除、清理”的顺序进行。
施工人员严格按照浆液配比调制浆液,进行注浆,为了检查注浆效果,施工人员在开切卸压槽的上下部各打了四个探眼,孔深至外壁,确定孔内不出水后,结束注浆,有效保证了注浆质量。在开切卸压槽施工前,为了保证安全,员工们用编织袋掩在工作盘与井筒间的缝隙间,防止开切过程中产生的混凝土碎块及杂物掉入井下,开切后,将清理的混凝土装袋、运下,保证井下设备和人员安全,员工在开切卸压槽施工中,克服混凝土强度大、标号高等困难,用风镐凿去内层井壁钢筋混凝土保护层,将钢筋剪断,分8等份对称开挖,成型后,砌筑木砖,充填木砖前,将卸压槽上下面全部处理平整,底面铺一层防水砂浆,砌筑木砖过程中,砖与砖紧贴,若产生缝隙,填满砂浆,上下两层木砖,分层错缝铺砌,卸压槽砌筑时挂线,与混凝土井壁保持一致,以此保证施工质量。在井壁修复及等强加固过程中,井圈与井壁采用铁楔固定,以确保质量规格要求。
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